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Campo DCValorLengua/Idioma
dc.contributor.authorJácome Nacimba, Edison Paúl-
dc.date.accessioned2016-07-19T17:42:30Z-
dc.date.available2016-07-19T17:42:30Z-
dc.date.issued2016-07-05-
dc.identifier.citationJácome Nacimba, E. P. (2016). Implementación de medidas técnicas de prevención en el proceso productivo de Topesa S.A. para controlar factores de riesgos físicos y ergonómicos. 434 hojas. Quito : EPN.es_ES
dc.identifier.otherT-MVE/0456/CD 7184-
dc.identifier.urihttp://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/16513-
dc.descriptionEl objetivo del presente trabajo fue la implementación de medidas técnicas de prevención en el proceso productivo de TOPESA S.A., para controlar factores de riesgos físicos y ergonómicos. El área operativa quedó identificada como la zona de mayor exposición al ruido, ya que se midió valores promedios de presión sonora en cada puesto de trabajo entre 67,05 – 107,93 dBA, que están sobre los límites permisibles (85 dBA) establecidos por el Decreto Ejecutivo 2393. El control en la fuente consistió en el cambio de los pernos de anclaje de la prensa P12 y roscadora R7. Durante la investigación se determinó como medida de control en el receptor, el cambio de protectores auditivos OPTIME 101 H7A a los operadores del proceso de: prensado, forjado, matrizado, lavado y secado y el cambio de protectores auditivos OPTIME 98 H9A a los operadores del proceso de troquelado, despacho y empaque. Se complementó las medidas de control para este factor de riesgo, con la implementación de un programa de vigilancia de la salud para el ruido, que estableció la realización de audiometrías cada dos años para el personal operativo de TOPESA S.A. Para mitigar la exposición a posturas forzadas en los puestos de roscado se construyó plataformas metálicas para elevar en 30 cm el plano de referencia respecto del piso de los puestos de roscado R2 y R3, donde se logró disminuir el índice cuantitativo de los métodos de evaluación OWAS y REBA de 4 riesgo alto a índice 1 riesgo bajo. Además, se eliminó el ausentismo laboral por dolencias lumbares y se recuperó la producción de 6 600 piezas/h en la roscadora R3 y de 4 500 piezas/h en la roscadora R2. Para movimientos repetitivos la medida de control tomada fue el diseño y construcción de sillas ergonómicas en base a las medidas antropométricas de los operadores de los puestos de trabajo B5, B6, B10 y B11. La eficacia de esta medida se reflejó en la reducción del índice OCRA mayor a 9, nivel de riesgo categoría alto, a un índice OCRA entre 2,3 – 4,5 nivel de riesgo categoría muy ligero y ligero. Se recuperó la producción de 6 000 piezas/h en los troqueles B5 y B6, 3 900 piezas/h en el troquel B10 y 3 000 piezas/h en el troquel B11. Finalmente, quedó implementado un plan integral de seguridad industrial para el personal fijo y transitorio de TOPESA S.A. El objetivo del presente trabajo fue la implementación de medidas técnicas de prevención en el proceso productivo de TOPESA S.A., para controlar factores de riesgos físicos y ergonómicos. El área operativa quedó identificada como la zona de mayor exposición al ruido, ya que se midió valores promedios de presión sonora en cada puesto de trabajo entre 67,05 – 107,93 dBA, que están sobre los límites permisibles (85 dBA) establecidos por el Decreto Ejecutivo 2393. El control en la fuente consistió en el cambio de los pernos de anclaje de la prensa P12 y roscadora R7. Durante la investigación se determinó como medida de control en el receptor, el cambio de protectores auditivos OPTIME 101 H7A a los operadores del proceso de: prensado, forjado, matrizado, lavado y secado y el cambio de protectores auditivos OPTIME 98 H9A a los operadores del proceso de troquelado, despacho y empaque. Se complementó las medidas de control para este factor de riesgo, con la implementación de un programa de vigilancia de la salud para el ruido, que estableció la realización de audiometrías cada dos años para el personal operativo de TOPESA S.A. Para mitigar la exposición a posturas forzadas en los puestos de roscado se construyó plataformas metálicas para elevar en 30 cm el plano de referencia respecto del piso de los puestos de roscado R2 y R3, donde se logró disminuir el índice cuantitativo de los métodos de evaluación OWAS y REBA de 4 riesgo alto a índice 1 riesgo bajo. Además, se eliminó el ausentismo laboral por dolencias lumbares y se recuperó la producción de 6 600 piezas/h en la roscadora R3 y de 4 500 piezas/h en la roscadora R2. Para movimientos repetitivos la medida de control tomada fue el diseño y construcción de sillas ergonómicas en base a las medidas antropométricas de los operadores de los puestos de trabajo B5, B6, B10 y B11. La eficacia de esta medida se reflejó en la reducción del índice OCRA mayor a 9, nivel de riesgo categoría alto, a un índice OCRA entre 2,3 – 4,5 nivel de riesgo categoría muy ligero y ligero. Se recuperó la producción de 6 000 piezas/h en los troqueles B5 y B6, 3 900 piezas/h en el troquel B10 y 3 000 piezas/h en el troquel B11. Finalmente, quedó implementado un plan integral de seguridad industrial para el personal fijo y transitorio de TOPESA S.A. El objetivo del presente trabajo fue la implementación de medidas técnicas de prevención en el proceso productivo de TOPESA S.A., para controlar factores de riesgos físicos y ergonómicos. El área operativa quedó identificada como la zona de mayor exposición al ruido, ya que se midió valores promedios de presión sonora en cada puesto de trabajo entre 67,05 – 107,93 dBA, que están sobre los límites permisibles (85 dBA) establecidos por el Decreto Ejecutivo 2393. El control en la fuente consistió en el cambio de los pernos de anclaje de la prensa P12 y roscadora R7. Durante la investigación se determinó como medida de control en el receptor, el cambio de protectores auditivos OPTIME 101 H7A a los operadores del proceso de: prensado, forjado, matrizado, lavado y secado y el cambio de protectores auditivos OPTIME 98 H9A a los operadores del proceso de troquelado, despacho y empaque. Se complementó las medidas de control para este factor de riesgo, con la implementación de un programa de vigilancia de la salud para el ruido, que estableció la realización de audiometrías cada dos años para el personal operativo de TOPESA S.A. Para mitigar la exposición a posturas forzadas en los puestos de roscado se construyó plataformas metálicas para elevar en 30 cm el plano de referencia respecto del piso de los puestos de roscado R2 y R3, donde se logró disminuir el índice cuantitativo de los métodos de evaluación OWAS y REBA de 4 riesgo alto a índice 1 riesgo bajo.es_ES
dc.description.abstractThe aim of this work was the implementation of engineering controls in the production process of TOPESA S.A. to control physical and ergonomic risk factors. The operational area was identified as the area of greatest exposure to noise, it was measured the average values of sound pressure at each workstation between 67,05 – 107,93 dBA, which are over the permissible limits (85 dBA) established by the Executive Decree 2393. The control at supply consisted in changing the bolts of the P12 press and R7 threading machine. During the investigation it was determined as an engineering control in the receiver, the change of hearing protectors OPTIME 101 H7A to the process operators of: pressing, forging, stamping, washing and drying and the change of the hearing protectors OPTIME 98 H9A to the process operators of punching process, and packaging. It was completed the control measures for this risk factor, with the implementation of a program of health monitoring for noise, which established the realization of audiometries every two years for the operating staff of TOPESA S.A. In order to mitigate the exposition to forced positions in the threaded places it was built metal platforms to elevate in 30 cm the reference plane with respect to the floor of the threaded places R2 and R3, where it was possible to reduce the quantitative index of OWAS and REBA evaluation methods from 4 high risk to index 1 low risk. In addition, the absenteeism for lumbar ailments was eliminated and it was got it back the production of 6 600 pieces / h in the threading machine R3 and 4 500 pieces / h in the threading machine R2. For repetitive movements the control measure taken was the design and construction of ergonomic chairs based on anthropometric measurements of the operators in their workstations B5, B6, B10 and B11. The efficiency of this measure was reflected in the reduction of OCRA index more than 9, risk level high category, to OCRA index between 2,3 – 4,5, risk level very light and light category. The production was recovered of 6 000 pieces / h in B5 and B6 punching machines, 3 900 pieces / h in B10 punching machine and 3 000 pieces / h in B11 punching machine. Finally, it was implemented an integral plan of industrial safety to the permanent and temporary staff of TOPESA S.A.es_ES
dc.description.sponsorshipJara Díaz, Jorge Oswaldo, directores_ES
dc.language.isospaes_ES
dc.publisherQuito, 2016.es_ES
dc.rightsopenAccess-
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/-
dc.subjectSalud ocupacionales_ES
dc.subjectSeguridad industriales_ES
dc.titleImplementación de medidas técnicas de prevención en el proceso productivo de Topesa S.A. para controlar factores de riesgos físicos y ergonómicos.es_ES
dc.typemasterThesises_ES
Aparece en las colecciones:Tesis Maestría en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional (FIQA)

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