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Title: Modernización del sistema de tracción de una máquina recubridora de base posterior para la elaboración de alfombras
Authors: Calvopiña Esquivel, Guido Hernán
Quimuña Llumiquinga, Marco Vinicio
Keywords: CONTROL DE MÁQUINAS
MÁQUINAS ELECTRICAS
MOTORES
Issue Date: 25-Apr-2018
Publisher: Quito, 2018.
Citation: Calvopiña Esquivel, G. H., & Quimuña Llumiquinga, M. V. (2018). Modernización del sistema de tracción de una máquina recubridora de base posterior para la elaboración de alfombras. 129 hojas. Quito : EPN.
Abstract: The textile manufacturer of carpets worked with a coater machine that was of past technology and had anomalies in the rectifier system of half wave of 6 pulses that fed power to the DC motors of independent excitation that were part of the traction system , said DC system was replaced by squirrel cage induction motors operated by 5 Sinamics G120C frequency inverters in vector control to maintain a constant torque in the coater rollers, whose linear velocity command and command instructions were entered in the HMI KTP-600 Siemens to be controlled by a Siemens 1200 PLC based on an elaborated control algorithm that acts as master with communication interface with the slaves in a modbus RTU network, in this way the 5 rollers were synchronized to the same linear speed chosen by the user, with the possibility of making a fine adjustment in each one if necessary to produce a stretch on the carpet. The process now has a warning system for warning alarms from the traction system, peripheral motors and emergency stops.
Description: La empresa textil fabricante de alfombras trabajaba con una máquina recubridora la misma que era de tecnología pasada y presentaba anomalías en el sistema rectificador de media onda de 6 pulsos que alimentaba de energía a los motores de DC de excitación independiente que formaban parte del sistema de tracción, se reemplazó dicho sistema DC por motores de inducción jaula de ardilla manejados por 5 variadores de frecuencia Sinamics G120C en regulación vectorial para mantener un torque constante en los rodillos de la recubridora, cuya consigna de velocidad lineal e instrucciones de mando se ingresó en la HMI KTP-600 Siemens para ser controlados mediante un PLC Siemens 1200 en base a un algoritmo de control elaborado mismo que actúa como maestro con interface de comunicación con los esclavos en una red modbus RTU, de esta manera se logró que los 5 rodillos se sincronicen a una misma velocidad lineal elegida por el usuario teniendo la posibilidad de realizar un ajuste fino en cada uno si fuere necesario para producir un estiramiento en la alfombra. El proceso cuenta ahora con un sistema de monitoreo de aviso de alarmas del sistema de tracción, motores periféricos y paros de emergencia.
URI: http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/19367
Type: bachelorThesis
Appears in Collections:Tesis Electrónica y Control (IEC)

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