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Title: Estudio de factibilidad para reparar el solapamiento excesivo de tubería entre el casing de la sección media y el liner de producción de un pozo productor comunicado con un acuífero superior
Authors: Serpa Arias, Humberto Guillermo
Keywords: POZOS
RESERVAS PETROLERAS
Issue Date: 2-Jul-2019
Publisher: Quito, 2019.
Citation: Serpa Arias, H. G. (2019). Estudio de factibilidad para reparar el solapamiento excesivo de tubería entre el casing de la sección media y el liner de producción de un pozo productor comunicado con un acuífero superior. 110 hojas. Quito : EPN.
Abstract: Three scenarios were proposed to repair the Apaika-05 Well, which presents a communication problem behind the casing of 9 5/8” between the Basal Tena and M1 sandstones. The problem is difficult to solve because the depth of settlement of the production liner, the Basal Tena sandstone is located behind two casings, reducing the hydrocarbon production of the well because the water move from Basal Tena to the production liner, that is why, although the well is relatively young, drilled in 2014, currently has a BSW of 93%. The mechanical state and characteristics of the well were considered to propose the mentioned solutions; some proposed works have not been carried out in the country, but they are very successful in the North Sea and Dubai. The scenario that demand more jobs and greater financial investment was chosen but promises a definitive solution to the overlap problem. In addition, the remaining reserves in the well were determined and a tentative IPR curve was constructed, it can be expected once the well is repaired. Based on the expected production, the time required for amortize the investment was estimated.
Description: Se propusieron tres escenarios para la reparación del Pozo Apika-05 que presenta problema de comunicación por detrás del casing de 9 5/8” entre las areniscas Basal Tena y M1. El problema resulta difícil de solucionar, ya que por la profundidad de asentamiento del liner de producción, la arenisca Basal Tena se localiza por detrás de los dos revestimientos mermando la producción de hidrocarburo del pozo ya que se moviliza agua de Basal Tena hacia el liner de producción; por ello, el pozo aunque es relativamente joven, perforado en 2014, actualmente presenta un BSW de 93%. Se consideró el estado mecánico y las características del pozo para proponer las soluciones mencionadas; algunos de los trabajos planteados no se han realizado en el país, pero presentan un gran éxito en el Mar del Norte y Dubái. Se escogió el escenario que demanda mayor cantidad de trabajos y mayor inversión financiera, pero promete una solución definitiva al problema de solapamiento. Además, se determinaron las reservas remanentes en el pozo, se construyó una curva IPR tentativa que puede esperarse una vez reparado el pozo y, sobre la base de la producción esperada, se estimó el tiempo necesario para amortizar la inversión.
URI: http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/20313
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