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Título : Automatización del tanque de almacenamiento y distribución de agua potable de la comunidad de Oyambarillo
Autor : Garzón Sierra, Víctor Javier
Gómez Pumisacho, Doris Elizabeth
Palabras clave : REDES DE COMUNICACION INDUSTRIAL
CONTROL INDUSTRIAL
INSTRUMENTACION
Fecha de publicación : mar-2008
Editorial : QUITO/ EPN/ 2008
Resumen : En este proyecto se busca optimizar al máximo el suministro de agua potable de la comunidad de Oyambarillo automatizando el sistema de almacenamiento y la distribución de la misma. Para cumplir con este objetivo, se instaló un tablero de control para manejar las bombas de salida del líquido tanto en modo manual (accionadas por el operador) o en modo automático (accionadas por el PLC). Un tablero de control ubicado en el tanque de distribución permite manipular localmente la distribución de agua potable. Por otro lado, desde la HMI desarrollada en una PC se puede también controlar en forma remota el sistema. Las funciones que realiza el PLC ubicado en el tablero de control son: verificar el nivel del tanque con ayuda de flotadores que sensan: nivel bajo, nivel medio y nivel máximo. Puesto que no se tiene control sobre las válvulas manuales que posee el sistema, el PLC supervisa, en base a los niveles de agua, si es conveniente encender las bombas. Una vez que se tiene niveles óptimos de agua se puede encender las bombas a una hora indicada (11h00am) y durante un tiempo determinado (5horas). Para cumplir con este horario y tiempo de funcionamiento se programaron contadores y temporizadores. Una vez que se ha cumplido un ciclo de trabajo el PLC lo repite, hasta que el operador cambie a modo manual o el nivel de agua se encuentre en el nivel más bajo. Para el puesto de control se implementó una HMI que permite visualizar el estado del tanque de bombeo y manipular en forma remota a las bombas. El enlace entre el puesto de control y el tanque de bombeo se realizó mediante Dial - up. Una vez que desde el HMI se haya seleccionado la opción de "mando manual", el modem que se encuentra en el cuarto de control realiza una llamada al MODEM que se encuentra en el cuarto del tanque de bombeo. El tiempo que tarda en realizar la llamada es de aproximadamente de 20 a 30 segundos, siempre que la comunicación no sufra ningún tipo de interferencias. Pruebas realizadas durante una semana no mostraron problemas con los tiempos establecidos para el encendido (11h00am) y funcionamiento de las bombas (5 horas). Tampoco hubo problemas de comunicación entre la PC y el PLC esclavo, consecuentemente, no se produjeron errores en la transmisión y recepción de datos.
URI : http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/4246
Aparece en las colecciones: Tesis Electrónica y Control (IEC)

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